緊急切斷閥資訊:鐘罩式緊急切斷閥的結(jié)構(gòu)分析及推廣技術(shù)應用
日期: 23-07-31 閱讀次數(shù):
我國生產(chǎn)線成套設(shè)備中使用的鐘形緊急切斷閥與成套設(shè)備配套使用,用戶反映泄漏量大,維護更換不便,價格昂貴。不銹鋼減壓閥采用控制閥體內(nèi)的啟閉件的開度來調(diào)節(jié)介質(zhì)的流量,將介質(zhì)的壓力降低,同時借助閥后壓力的作用調(diào)節(jié)啟閉件的開度,使閥后壓力保持在一定范圍內(nèi),并在閥體內(nèi)或閥后噴入冷卻水,將介質(zhì)的溫度降低,這種閥門稱為減壓減溫閥。不銹鋼截止閥對閥體材質(zhì)要求比較高一般有301.304.316等幾個材質(zhì)選擇廣泛應用于化工,船舶,醫(yī)藥,食品機械等行業(yè)。不銹鋼球閥與可燃氣體泄漏監(jiān)測儀器聯(lián)接,當儀器檢測到可燃氣體泄漏時,自動快速關(guān)閉主供氣閥門,切斷燃氣的供給,及時制止惡性事故的發(fā)生。 開發(fā)緊急切斷閥配套成套設(shè)備,不僅可以為用戶節(jié)省資金,解決后顧之憂,而且為我廠生產(chǎn)新型緊急切斷閥產(chǎn)品開辟了一條新途徑。 Nbsp1、結(jié)構(gòu)分析用戶應配備3種不同原結(jié)構(gòu)的緊急切斷閥,設(shè)定壓力、密封、機械特性等項目按GB 12243-89彈簧直載緊急切斷閥檢查。 結(jié)果3種緊急切斷閥的整定壓力偏差均符合要求,動作靈活,無卡塞,力學性能好,但密封性能差,每分鐘氣泡數(shù)分別為480,455和265。 泄漏量超過國家標準10倍以上。 為了找出泄漏的原因,對其結(jié)構(gòu)了分析。 該緊急切斷閥由閥體、閥座、閥盤、導套、鐘罩、閥桿、彈簧、閥蓋等主要部件組成。 入口和出口的直徑相等,出口比入口大1級,出口比入口大2級以上。 然而,閥盤厚度(圖1A)較薄,最小值僅為2.5mm,硬度(HRC)。 30)相對較低,因此閥盤(圖1A)在受熱時容易變形和磨損,并導致泄漏。 為解決緊急切斷閥熱變形和泄漏問題,通過反復對比試驗,對原有緊急切斷閥密封結(jié)構(gòu)了改進,將閥盤與導塊一體化,將錐面密封改為平面密封,增加閥盤厚度, 閥座、閥盤密封面表面涂鈷基硬質(zhì)合金,提高密封面的耐溫性和表面硬度,解決熱變形泄漏問題,改進后的閥盤結(jié)構(gòu)如圖1b所示。 根據(jù)成套設(shè)備的安裝尺寸和性能參數(shù),第一批試制了2個品種、3個規(guī)格的7個平密封緊急切斷閥,其介質(zhì)為聯(lián)苯加聯(lián)苯醚,工作溫度小于或等于330 ℃。 開啟壓力分別為0.45MPa、0.55MPa和1.2MPa。 在生產(chǎn)線上連續(xù)安裝123天,在停堆和維護期間拆卸開啟壓力和密封檢查,結(jié)果見表1。 表中數(shù)據(jù)顯示,試生產(chǎn)的緊急切斷閥、開啟壓力、密封性能均符合國家標準規(guī)定的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品要求。 表1試驗結(jié)果 3。改進后的試生產(chǎn)成功,工廠成套設(shè)備上的緊急切斷閥逐步改造。 截止1992年底,該廠生產(chǎn)線原有配套緊急切斷閥全部更換為該廠生產(chǎn)的緊急切斷閥,運行2年后,所有緊急切斷閥工作性能穩(wěn)定,開度靈敏,密封性能良好,未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象。 這不僅節(jié)省了為工廠購買配套緊急切斷閥(<180萬元)的外匯費用,而且對提升工廠緊急切斷閥產(chǎn)品質(zhì)量起到了參考和促進作用。